海德堡CD 102印刷故障分析及解决方法
2014-08-04 09:55:53.0 来源:印务资讯 责编:江佳
- 摘要:
- 地图印制对精度要求较高。我单位在使用海德堡CD-102印刷六色地图时,出现过多种故障,笔者将这些故障做了简要记录,供同行参考和借鉴。
解决方法:①在印白纸前可通过空合压压一遍水,或对白纸进行吊晾处理,使纸张含水量均匀;②第一次印刷时,可先走几张纸,再在印品上套印一遍,以检测纸张变形程度,若纸张有变形,则可对纸张按①处理;③合理调整前规,使两次印刷套合准确。
4.彩色印刷时,上一批活件中的文字出现在这一批活件中
实例说明:印一批彩活时,出现上一批活件红版文字出现在第二批活件中,清洗辊子、换油墨、调整窜墨量、换橡皮布、换衬垫、调节墨辊与水辊间的压力、检查印版都无法解决此问题。
状况分析:由于印版版基不好或显影液浓度不够,引起印版表面斥墨性差,造成上一批活件文字返到印版上。
解决方法:重新晒版,加大曝光量或重新调节显影液浓度。
5.侧规定位不准
实例说明:在印刷70g/m2的胶版纸时,发现侧规定位不准,出现“拉过”和“拉不到”的现象。经检查发现侧规压板与底板间隙过小,调整压纸轮时侧规压板动作不大。判断可能是因为安装压纸轮时,偏心轴高点与轴杆低点对应,造成调整压纸轮偏心时压板无明显上下变化。
状况分析:由于我单位的侧规曾经维修过,安装压纸轮时偏心位置不对,造成侧规对纸张的定位不准。
解决方法:卸下侧规和侧规压纸轮,调整压纸轮轴偏心与轴杆偏心,使高位对高位、低位对低位。安装侧规后,调整压板与底板间隙为2张承印纸张厚度即可。
4.彩色印刷时,上一批活件中的文字出现在这一批活件中
实例说明:印一批彩活时,出现上一批活件红版文字出现在第二批活件中,清洗辊子、换油墨、调整窜墨量、换橡皮布、换衬垫、调节墨辊与水辊间的压力、检查印版都无法解决此问题。
状况分析:由于印版版基不好或显影液浓度不够,引起印版表面斥墨性差,造成上一批活件文字返到印版上。
解决方法:重新晒版,加大曝光量或重新调节显影液浓度。
5.侧规定位不准
实例说明:在印刷70g/m2的胶版纸时,发现侧规定位不准,出现“拉过”和“拉不到”的现象。经检查发现侧规压板与底板间隙过小,调整压纸轮时侧规压板动作不大。判断可能是因为安装压纸轮时,偏心轴高点与轴杆低点对应,造成调整压纸轮偏心时压板无明显上下变化。
状况分析:由于我单位的侧规曾经维修过,安装压纸轮时偏心位置不对,造成侧规对纸张的定位不准。
解决方法:卸下侧规和侧规压纸轮,调整压纸轮轴偏心与轴杆偏心,使高位对高位、低位对低位。安装侧规后,调整压板与底板间隙为2张承印纸张厚度即可。
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