浅谈上海申威达切纸机的常见故障排除
2009-09-07 13:57:38.0 来源:中华印刷包装网 责编:刘文越
拆卸步骤为:在开机情况下将压纸器踩下,在压纸器顶 部和机架之间垫上合适的物品,使压纸器不能再回升,然后 关掉电源。这时右压纸杠杆的大滚轮和油缸活塞的顶部已脱离,再松去液压箱顶部铁板的固定螺丝,拔下油箱内所有电 磁阀的电线插头,卸去阀板中部的三颗螺钉后取下整块阀板 (注意:阀板上的压力阀和电磁阀等所有零件均不需拆卸),再依次拆除油缸右侧的三根油管接头,并拆去固定油缸的三 颗螺钉,便可将油缸从液压箱内取出(如果取出时高度不够 的话,可将油缸活塞顶部的零件先卸掉)。将取出的油缸倒置并拆除底盖上的螺钉,卸下底盖,即可检查。
如果压力表上显示的压力不为零,则说明管路还有背 压,卸油不够畅通。可拆下常开电磁阀,观察内置的白色尼龙圈开口是否向下,很有可能该位置已转动以致卸油不通 畅,那么只要重新放正即可(注意:尼龙圈有台阶的一面往 里)。也可取出尼龙圈和钢球,正面用纸遮挡住,再打开主电机开关,使压力油往外喷出,以冲去管路中的垃圾,使卸荷 畅通,然后再按顺序装好。
在SQZK系列机型中,我们在强电部分采用了一个可编 程序控制器PLC来控制双手按钮裁切及光电检测,如果用户 在按动双手按钮后无裁切动作,应首先检查PLC上的输入端 X0、X2和X1、X3以及输出端Y0、Y1的指示发光二极管的发光先后顺序是否正确。
正确的发光顺序应该是:在按动双手按钮前,输入端 X0、X2上的指示发光二极管亮、按动双手按钮后输入端X1、 X3及输出端Y0、Y1上的指示发光二极管亮。
如果PLC输入端X0、X2和X1、X3尚无输入信号(即指示发光二极管未亮),输出端Y0、Y1却已有输出信号(即指 示发光二极管已亮),且KT2及K50已吸合,则基本可判别为 PLC故障。
在S型机器中,如果按动双手按钮无反映、或压纸器刚 下来一点又会自己回升上去,则很有可能是电容C 2 1 (220uf、50VDC)的容量过小,可采用并联一个相同规格的电容来增大其容量解决。
六、 其它问题。
以上为系列切纸机机械结构部分的常见故障,下面再介 绍一些在实际裁切、操作过程中遇到的一些问题。1. 裁切
裁切
考虑到机械结构和刀片的刚度,现在SQZK系列1150以 上的机器,已全部将刀片的厚度增加为
2.保险螺丝易断:
在裁切过程中,有时会发生保险螺丝经常被拉断的现象。这主要是由于以下几个原因造成:刀片的刃口不够锋利 (我们要求累计裁切时间满8小时即更换一次刀片,裁切较硬 的纸张如蜂窝纸等则更换时间更短);刀座左右两个滑块已有磨损(刀座槽和滑块之间的正常间隙约为
七、盟立R5型电脑的常见故障与排除
R型电脑是目前国内较为先进的采用伺服控制系统实现 闭环控制的一种方式,它具有屏幕中、英文显示、驱动箱带出错故障提示,操作简单明了、有利于维修的特点。由伺服 电机带动的推纸器高、低速状态下均能平稳运行,并能快速 启动、停止和快速定位,由于采用了伺服马达,所以定位精度高,定位准确。
驱动箱上,我们安装了一个开关电源,其5V和24V分别 接背光灯和人机控制面板。
在使用中,我们操作者首先必须了解显示屏上显示符号的内容,比如说,屏幕上的两排半圆的图形,上面一排三个 半圆从左至右分别表示满格时允许裁切、满格时只能压纸不 能切纸、满格时工作台气垫打开。
下面一排七个半圆从左至右分别表示满格时后极限触发(我公司产品无后极限,所以始终满格)、满格时工作台后面 的接近开关碰到、满格时工作台手轮开关未推入、满格时压 纸器托板取下压住行程开关、满格时刀传感器在凸轮缺口中、满格时压纸器在最高位置、切断完成信号在正常情况下 应该空白,如果显示满格则下一刀不能运行。
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